作者:新乡东源机械 添加时间:2018-07-31 浏览: 次
1994年11月,我们结合粉碎机的大修,更换了因湿煤堵塞被敲打瘪的溜槽及排料漏斗,同时将原料设计的小块铸铁衬板换成UHMW-PEII塑料板,大大减少了溜槽及排料漏斗的堵塞次数,使粉碎机生产能力提高1. 4~1. 8倍。为此我们还将超高分子聚乙烯塑料板用于槽体的衬板,也取得了较好的效果。
(1)对比性试验
对湿煤的适应性。两种煤配合时,我们选择了原2号机与改造后的3号机在仓门开度及倾角相同的情况下作对一比实验,结果发现,煤的水分在9%~10. 5%时,两台电磁振动给料机工作正常。煤水分在11%一13. 6%时,2号电磁振动给料机槽体料层加厚,堆密度增加,有时出水,一批一批的落下,出现不均匀现象,电流增加。.5一1. 5A,落料速度明显降低。3号给料机则反应不明显,有时出现料层出水,堆密度增加。但落料速度降低不明显,配煤的均匀性比2号机好。雨天煤的水分在13. 5%一17. 0 %时一2号机只振不下,料层硬很难扒,而3号机较2号机容易扒,调整电流与仓门开度作用不大。总之,用超高分子塑料板作槽体衬板对煤水分的适应性可提高2~3个百分点,但对160i。以上的湿煤,3号机也不能正常工作。
(2)配煤的合格率
合格率的测定是在料仓开度13cm,安装倾角100,配比50%,下料量50t/h,水分相差不大的情况下测定的,具体数据见表10从表1中看出,3号电磁振动给料机配煤的合格率较2号机高8%,这对提高配煤的质量,实现有效配煤,降低工人的劳动强度是非常有效的。
(3)给料机的生产率
加衬板后电磁振动给料机的生产率明显提高,同时也加大了给料机的调节灵敏性。数据是在相同条件下,不同水分煤生产率的平均值。由表2看出.相同水分的煤,相同工作状态下,2号给料机较3号给料机的生产率低,增加电流后,3号电磁振动给料机较2号机的生产率提高的快,这为实现以后的微机控制配煤提供了可靠保证。
在铺衬板前(1993年)仅一年中,5台给料机烧了b个线圈、2;}个可控硅、振碎J' 7块衔铁(更换了4块新的)。在1995年3月加衬板以来,除了换过一块可控硅及焊过一次衔接外,没有一换其它主要部件。目前我公司5台电磁振动给料机每年可节约备件8000余元,提高工效l.4倍以上。
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